解决难题敢担当,创新技改见实效
自主创新是企业进步发展的不竭动力。石灰厂生产科科长刘超将创新思维融入生产实践,针对石灰窑生产中存在的问题勇于探索、敢于创新、对症下药,有效解决了生产难题,提高了生产效率。
双膛窑是石灰厂的主体设备,采用双膛并流蓄热式燃烧工艺技术,由两个窑膛相互交替煅烧和预热石灰石。在生产过程中严重制约双膛窑生产效率的几个问题亟待解决:
一是煤气气动阀门由压缩空气驱动,压力波动不稳定造成阀门因压力保护而自动切断,导致频繁停窑。
二是窑膛煤气热值波动大,煤气热值低时废气温度高,影响窑尾除尘布袋使用寿命并造成烟气排放不达标。
三是窑膛切换燃料时,需要拆装窑膛喷枪冷却管道上的盲板和短接,拆装效率低下,影响生产节奏。
为了彻底解决以上问题,刘超组织石灰厂有关专业人员专题研究并提出技改方案:一是将气动阀门由压缩空气驱动改为氮气驱动,有效防止阀门因压力保护而自动切断。二是在窑膛除尘总管上增加新风管和手动碟阀,引入自然风降低窑膛尾气温度。三是将窑膛喷枪冷却管道上的盲板和短节改成软密封手动碟阀,提高切换窑膛燃料的作业效率。
通过技改后制约石灰窑生产的几个突出问题得到了彻底解决,效果十分明显。阀门故障由每天20多次降为“零故障”;降低了窑膛尾气温度,防止了高温烧损除尘布袋现象;窑膛切换燃料时间也从4小时缩短到2小时,有效的提高了生产效率。
创新永无止境。刘超面对生产过程中的问题,勇于担责、敢想敢干、大胆创新,用小创新解决了生产中的大难题。在当前企业经济效益下行的形势下,公司在生产工艺、技术操作、节能降耗、安全环保、内部管理等存在的各种问题需要优化和创新,我们要发扬主人翁精神,集思广益,群策群力,自主创新,为闽源钢铁提质增效添砖加瓦!